半自磨機(jī)襯板改造方案及效果
近年來,隨著半自磨的設(shè)計(jì)技術(shù)和生產(chǎn)實(shí)踐,半自磨襯板設(shè)計(jì)的新理念日益成熟。生產(chǎn)實(shí)踐表明,半自磨機(jī)的工作效率與磨機(jī)內(nèi)襯板提升條的完整性密切相關(guān)。襯板提升條嚴(yán)重磨損后,不僅會(huì)降低磨機(jī)的工作臺(tái)效率,還會(huì)迅速加劇襯板平板的磨損。換句話說,半自磨缸襯板被提升條的高度直接影響到磨機(jī)的工作效率和襯板的使用壽命。
1原筒體襯里設(shè)計(jì)尺寸.安裝形式及磨損情況
原來的半自磨板分為高筋襯板和低筋襯板
兩種板材[15],如圖1所示,高筋襯板提升條為對(duì)稱雙倒角設(shè)計(jì),低筋襯板提升條為單倒角設(shè)計(jì),襯板凸起部分為提升條,高筋雙倒角為55°和25°。低筋倒角為25°,高度為150和80mm,襯板的厚度是70mm。
分娩后3個(gè)月,缸體襯板的磨損主要是為了減少提升條,提升條的迎球面磨損成斜坡,斜坡角度大于60°,導(dǎo)致光滑度過大,提升能力降低,磨削效率降低,部分提升條斷裂。當(dāng)氣缸襯板報(bào)廢時(shí),背面球面提升條磨損較小,襯板的平未磨損。
2.襯里改造后的尺寸形狀
根據(jù)對(duì)原襯板磨損情況和半自磨鋼球運(yùn)動(dòng)軌跡的分析,對(duì)氣缸襯板進(jìn)行了改進(jìn)計(jì)的150條提升條高度.80mm提高至170.100mm?紤]到增加提升條的高度會(huì)增加后襯板的自重,盡量適當(dāng)改善背面球面和小襯板磨損的平板部分,襯板平板部分的厚度由原設(shè)計(jì)為70mm減薄至60mm,如圖2所示,襯板提升條采用不對(duì)稱錐設(shè)計(jì)方案,切除后的襯板提升條采用不對(duì)稱錐設(shè)計(jì)方案
重量補(bǔ)貼至提升條。經(jīng)過這次改造,一套磨機(jī)筒體襯板的理論總重量增加了100左右kg氣缸襯板總重量為36620kg),改造后,襯板使用壽命為2800h延長(zhǎng)至4300h。